
清泉特钢公司成功研制25T锻造操作机并成功改造2000T油压锻造机
发布时间:
2011-09-29
日前,特钢公司于2010年规划改造的项目—2000吨油压锻造机替换5吨电液锤的设备已安装调试完毕,并即将投入使用。
改造锻压机的改造目的处于两方面原因,一是5吨电液锤工作时噪音大,对地面产生的振动力大,给友邻单位的办公、生产、生活等带来诸多不便。二是使用新的2000吨锻造油压机既能实现5吨电液锤的锻造效果,又能拓宽产品加工领域,提高产品加工精度,提升产品质量,提高经济效益,降低生产成本,大幅度减轻工人劳动强度,减少物流中转环节和费用,生产能力、效率均会得到明显提高,同时更大限度地可改善员工的工作环境,降低环境噪音,实现环保效益。
与2000吨油压锻造机配套的25吨锻造操作车,购买需要130万,为了节省资金,公司组织精干的技术骨干队伍自行研发设计并组装,预计本次研发成果可为公司节省资金50多万元。
2000吨油压锻造机的安装地点选在原二分公司的模锻车间,这样可实现与自由锻车间连为一体,便于流水线作业。新模锻车间的生产线设备、配套辅助设备的搬迁,技术改造工作早前定于5月26日开始全面实施。为确保搬迁和施工进度,公司设备部制定了整套改造方案,按照进度要求组织施工。自5月26日开始至7月6日,模锻车间逐步分阶段整体搬迁完毕,并开始投入使用。在设备搬迁的同时,设备部还对整体设备进行了维护保养工作,以确保搬迁完毕后马上投入生产运行。
此次设备搬迁改造工程共耗资100多万元。搬迁改造工程的实施既优化了企业的生产布局,同时更大程度地改变了原有的生产环境,提升了产品质量,真正实现了产效同步增长的局势。2000T静音锻造油压机土建、桩基混凝土浇注工程已于7月3日在老模锻车间开始施工,与之配套的投资80万自行设计制造的25T操作车轨道铺设、操作车安装也于9月中旬之前研制完毕,预计10月中旬,2000T静音锻造油压机整套流水线将安装调试完毕并投入使用。
新设备的增添,再次给特钢公司带来与时俱进的强大动力和能量。相信,特钢公司在全体干部职工的共同努力下,定将会在新的领域里创造出更强有力的竞争地位。
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